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摘要: 1月2日7時30分,金陵石化煉油二部主任陳剛走進控制室,查看異丁烷裝置正丁烷異構化單元的產品轉化率,DCS系統顯示為47.6%,運行穩定。該公司煉油尾氣已經由過去的“廢物”變成了生產高附加值產品的原料。2017年6月國內第一套異丁烷裝置建成投產,年產60萬噸異丁烷..
1月2日7時30分,金陵石化煉油二部主任陳剛走進控制室,查看異丁烷裝置正丁烷異構化單元的產品轉化率,DCS系統顯示為47.6%,運行穩定。 該公司煉油尾氣已經由過去的“廢物”變成了生產高附加值產品的原料。2017年6月國內第一套異丁烷裝置建成投產,年產60萬噸異丁烷,成為該公司效益增長點。 2019年,裝置累計生產異丁烷44萬噸,同比增加2成,創效明顯。 齊心協力穩生產,“變廢為寶”增效益 1月1日14時50分,該公司異丁烷裝置DCS控制系統顯示:每小時生產異丁烷產品50.8噸,裝置高負荷高效安穩運行。 作為“第一個吃螃蟹的”,裝置正式投運以來出現過不少問題甚至難題,該公司技術人員攻堅克難啃“硬骨頭”,逐一消除瓶頸,實現了增產穩產。裝置投運后,開始出現加氫反應熱點控制難、溶劑回收塔運行不穩定、噪音大等問題,對此,該公司技術人員在集技術專家周建文和包材保帶領下,反復研究討論、試驗,查圖紙、跑現場、對比仿真操作,請來設計人員一起探討,形成了一系列有效處理方案。 按照設計要求,裝置開工后就要停用加熱爐,這就要求反應器必須有一定的溫升。開始,他們設法通過優化萃取塔的操作控制,結果萃取塔操作波動較大,沖塔頻繁,影響設備安穩運行。此后,技術人員經過多次摸索,增加了一跨線,直接將醚后碳四引入加氫原料罐,保證了反應器的溫升和塔操作平穩。 生產初期,溶劑回收塔實際回收的溶劑濃度只有50%左右,而設計標準是80%,技術人員檢測分析,找到了原因,最終保質保量生產出正丁烷產品。 步步為營解難題,保障產品高質量 12月27日,異丁烷裝置LIMS實驗室信息管理系統顯示:異丁烷純度99.96%,正丁烷純度98.1%,裝置高負荷安穩運行。這個數據較一年前進一步提高。 異丁烷裝置以煉油尾氣為原料,將其中的組分進行分離提純,其中出現的很多難題,沒有先例可供借鑒。該公司技術人員逐一消除瓶頸,不斷啃硬骨頭,為產品的高質量提供有效支撐。 該公司組織異丁烷質量提升攻關組,加強與加氫催化劑廠家技術人員的溝通,根據產成品的分析結果,進行加氫溫度與氫油比的優化選擇。同時,操作人員精細控制參數,根據裝置脫輕塔的壓力,選擇適當的塔釜溫度,持續保證脫輕效果,F場操作人員在孫同根技能大師指導下,不斷摸索操作規律,找出了成品塔各產品采出點溫度的合理控制范圍,根據溫度指示,控制了采出量,使主產品異丁烷長期保持4個9的純度。 一個個質量難題逐步被解決,異丁烷裝置生產平穩,開工至2019年底,累計生產異丁烷100多萬噸,正丁烷60多萬噸,質量非常穩定。 實踐中持續創新,增設正丁烷異構化擴產能 1月2日,該公司煉油二部控制室,異丁烷裝置工藝五班主操趙宇,正在檢查正丁烷異構化單元運行情況,這個單元可以增加異丁烷產量,為企業深挖潛增效添力。 2018年6月,異丁烷裝置運行一年,市場供不應求。該公司組織技術人員攻關,探求增加正丁烷異構化單元提升尾氣資源利用率,實現異丁烷產品增產,更好地滿足市場需求。 同年9月7日,正丁烷異構化單元開始樁基施工,2019年7月23日順利實現中交,9月單元生產出合格的異丁烷產品,裝置一次開工成功!澳壳,正丁烷異構化單元運行平穩,正丁烷異構化轉化率達45%以上!睙捰投可a技術科長趙欣介紹。 該單元運行至年底,累計增產異丁烷7萬噸,可增效億元。 精益求精降成本,回用低溫熱更節能 1月1日16時,該公司煉油二部操作人員李迎春正在巡檢路線上,走到異丁烷裝置成品塔熱水再沸器處,他仔細查看三通調節閥的運行情況,并與中控室聯系對比開度。這個三通調節閥是裝置低溫熱利用的一個“小訣竅”,巡檢人員每巡必查,確保了裝置節能降耗的效果。 這套異丁烷裝置原設計使用低壓蒸汽作為精餾塔底熱源,但是運行中能耗很大。而同時,該公司化工二部有大量低溫熱水可以利用,于是,裝置工藝技術人員仔細分析論證,實施了技術改造,將3號重整裝置的低溫熱水用作熱源,效果良好。生產現場,裝置實時數據顯示,成品塔進料溫度由50攝氏度左右升高到69攝氏度,低溫熱水溫度則從108攝氏度降至86攝氏度,瞬時流量每小時770噸,熱量交換平穩。 同時,異丁裝置蒸汽所產生的凝結水余熱也被回收利用,用來給原料加熱,然后再排至凝結水系統,從細節上深挖潛節能,杜絕了裝置能源浪費。 “通過測算,余熱回用后裝置每小時可節約低壓蒸汽35噸左右,每年減少蒸汽消耗30萬噸,降低成本非?捎^!碑惗⊥檠b置工藝員丁向榮高興地說。
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